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2017年,專用車板塊進入轉型升級關鍵期,面臨做大總量和提升品質的雙重任務,陜汽淮南公司提出要持之以恒地實施創新驅動戰略、認真抓好小微創新工作,引導全員立足崗位、改進提升,堅持用新思維、新方法、新模式去解決、改善問題,力爭匯聚起每一名員工、每一個崗位的微創新力量,全力推動專用車事業不斷實現創新前行。 一線職工成為“小微創新”主力軍 從助力專用車發展角度出發,做好創新工作,不在項目大小而在能否產生效益;創新的主體,也并不一定局限于技術、工藝等研發人員,來自基層的創新力量更富活力。因此,在正確解讀“小微創新”內涵的基礎上,在陜汽淮南公司一季度專用車大干期間,來自生產一線的基層員工成為了“小微創新”的主力軍。在忙碌的生產工作之余,專用車分廠職工積極響應“發掘小微創新”號召,立足崗位、挖掘潛能。在“人人著手改進、個個推行創新”的濃厚氛圍下,小發明、小創造層出不窮,生產效率也隨之大大提升,精益生產排行榜也是及時評定、實時更新,一時間,干部職工的創新激情得到了全面激發。 來自基層的智慧 專用車板塊的系列“小發明” 一季度,專用車訂單火爆增長,著眼于簡化工序、節約時間、壓縮成本等“小微創新”關鍵詞,一線職工結合自身工作經驗,積極發揮聰明才智,發明自制出一批具有應用效果顯著的器具工裝。 1.自制罐車軟管箱下料工裝 效率翻倍巧助生產 為提升上裝輔助件制件效率,特別是專用車上裝軟管箱零件,專用車分廠下料職工根據不同類型零件,自主設計制作了兩組U型下料工裝,采用壓型機進給直接擠壓成型,在保障零件尺寸統一的同時,加工合格率實現100%,徹底杜絕廢料廢品產生,單件成件時長也由原來的6min縮短至10s,效率提升高達30余倍。 2.發明車床軸套芯棒 兼顧效率與質量 為滿足日益增長的產能需求,下料班利用生產間隙著手改善軸套零件加工方式,自制出了適合當前各類作業使用的軸套芯棒,投入使用后,作業時間由原來的10min縮短至2min,且完全符合設計尺寸,廢品率降至0%,對車床的磨損也隨之降至最低,大大延長了車床設備使命壽命,一件車床軸套芯棒的小工裝,完美兼顧效率與質量。 3.罐車彈簧夾具巧改善 裝配難點立消除 在工藝技術部的指導幫助下,專用車分廠裝配班成功完成罐車彈簧安裝夾具改善制作,投入使用后,以往因彈力較大而導致罐車副車架側16根拉馬彈簧裝配較難的問題也得到了徹底解決,通過杠桿原理,新制夾具還成功解決了彈簧壓縮問題,安裝簡便省力,單車裝配時間由原來的2h縮短至 10min,相同時間下,裝配效率提升12倍,員工勞動強度大大減輕。 如何做好創新工作,如何點燃創新發展的引擎?對于正處于快速發展階段的陜汽淮南公司來說,小微創新工作的階段成果提供了有益的經驗積累。未來,陜汽淮南公司將繼續扎根干部職工,凝聚眾智、匯集眾力,以創新激發發展潛力,不斷增強培育專用車板塊發展的核心競爭力。

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